变频器转盘以焊接速度旋转,引弧成功后继续焊接,焊接计数到发收弧信号,同时转盘停止,开始收弧,收弧完毕,转盘又以高速运转到第二空程计数完毕,高速计数器自动复位,当重新运转到空程计数到时,又开始引弧焊接,重复以上控制过程,直到原位信号到焊接过程完毕。系统的应用软件设计。PLC数据区的设置首先对CQM1HPLC高速计数器0进行设置,将DM6642数据改为0114,我们采用的是软件复位,递增工作模式。
系统的初始化复位主要对计数器清零和重新登记一个CTBL车轮焊接参数区域比较寄存表,一旦登记,该表即可生效,直到重新登记,原参数才可以改变。焊接长度的设置放在DM0000-DM0119数据区中,每一种产品占用40个数据存储器,每一个比较范围占用5个DM数据区,其中一个为程序号。数码管显示的计数脉冲由晶体管输出单元提供,由于输出位不能同时输出两路脉冲,我们利用时间继电器采用分时脉冲输出方法,避开同时输出脉冲。
输出脉冲的高频率为1000Hz,由PULS指令指定的脉冲数以独立的方式输出,同时注意启动脉冲输出前应把DM6649的输出更新设置为直接输出,每次输出一组数据,先清零,再计数,计数完毕,数码管显示锁定。该设备经过近半年多的使用,性能稳定,可靠性高,焊接速度比原焊机每只工件提高15秒左右,焊缝定位准确,操作方便,提高劳动生产效率,大大减轻了工人劳动强度。
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