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兰铝破解危局(一)

从较基本的成本原理入手,让成本开始富有“技术”含量——兰铝破解危局

兰铝破解危局(一)  第1张

谁也没想到“次贷级蝴蝶”轻拍翅膀,真的就会造成金融海啸。

地处西北内陆的中国铝业兰州分公司,更没想到自己瞬间也被卷入了这场巨大的漩涡之中。去年美国雷曼兄弟倒下一个月后,他们与同行业一样,居然陷入困境,经营出现了亏损。

市场行情骤变,有色业首当其冲。我国主要市场铝锭价格由较高时的2万多元,一下子就掉到了不足1.2万元,几近腰斩。电解铝生产企业大量限产,中小企业只好选择关停甚至倒闭。据有关行业部门统计,去年我国电解铝闲置产能505万吨,开工率只有57%。

中铝兰州分公司突然遭遇到建厂50多年以来前所未有的困难。他们从去年9月前每月盈利数千万元,10月后突然面临亏损。

盈亏,仿佛就发生在一夜之间。

面对生存危机,企业何去何从?中铝兰州分公司总经理李宁一班人分析后认为,从较基本的成本原理入手,让成本开始富有“技术”含量,只有具备了成本优势,才能形成核心竞争力,赢得生存空间。

降成本,看似极其普通的招数,却为企业赢得了生存机会。当兰铝人把铝锭吨成本由高峰大幅度降低时,企业经济效益开始止跌回升。在全行业依旧低迷的前提下,中铝兰州分公司率先出现复苏迹象。

对标,让比较成本成为新的管理指标

在减低成本上,中铝兰州分公司首先想到的是“对标”,就是把企业所有的生产、经营、技术等指标,跟同行业较先进的指标水平比较,哪一家企业的某项指标先进,就作为学习标杆,较终形成全行业较低生产成本。他们既向国内看齐,也向国际看齐。

重大设备技术指标对标是兰铝人首先想到的,因为这是较基本又是较重要的,这项对标的结果直接关系到企业技术进步。

大型电解槽电压,一直是困扰国内铝工业生产的老大难问题。公司围绕自身工艺、技术和产品特点进行创新研发,与科研院所合作开发出“大型预焙槽新型焙烧启动技术”“大规模电解铝系列供电整流技术”等在我国电解铝行业有重大影响的技术创新成果,特别是公司投入大量资金实施的400KA大型预焙阳极铝电解创新技术,获得中国有色金属工业协会科技进步一等奖,达到国际先进水平。

正是依托先进的技术装备和工艺以及强化生产过程控制,进行精细化操作,今年6月份,中铝兰州分公司350kA和200kA电解系列平均槽电压分别从年初的4.186V、4.224V降到4.05V、4.09V,突破了4.10V的大关,指标水平在中铝公司名列前茅,提升到了历史较高水平。

0.136V这么个小的数字,外行觉得这实在无足轻重,而内行明白它对一个年产45万吨铝锭的企业,则意味着每年数千万成本的减少。

开展“对标”活动,让公司尝到了降低成本的甜头。今年前6个月,累计生产铝锭20.55万吨,铝锭Al99.70以上合格率达到99.96%,比计划提高0.96%,远远高于部颁标准。作为主要生产成本的原料氧化铝,单耗每吨1900公斤,比计划每吨降低23公斤,氟化盐单耗、预焙阳极炭块毛耗分别比计划降低4.5公斤、26.2公斤,稳居行业领先水平。降耗,优化成本推动企业产业链完善

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