云南宣威要债公司一起母线发生的问题分析过程

云南宣威要债公司一起母线发生的问题分析过程

电力系统的安全和可靠在很大程度上取决于电力设施,特别是继电保护和安全自动装置的安全可靠与否,将直接影响电力系统能否安全运行。母线作为电力系统的重要电力设施之一,对它的安全性要求极高,一旦发生事故,将会带来不可估计的损失。

2006年12月15日13时51分,某发电厂由于110kV相堤线716线路故障,造成110kV母线失压、#3发变组跳闸事故。为总结经验、吸取教训,特对本次事故中发生的问题进行分析。

一、事故前运行方式

某发电厂共有8台发电机组,35kV、110kV和220kV三个电压等级的出口母线。其中#1、#2发电机组调停备用,#1主变、#1、#2高厂变和#1、#2低厂变均处在热备用状态,#1高备变带6kVⅠⅡ段运行,#1低备变带400VⅠⅡ段运行。35kV母联3520开关在运行。110kV中性点为7120。其它为正常运行方式。

二、事故现象及处理过程

1、事故现象

2006年12月15日13时51分电气主控室照明突暗,一、二期警报响,712、713、2703、3、13、714开关跳闸。110kVⅠ母线、Ⅱ母线,35kVⅠ母线、Ⅱ母线,6kVⅠ~Ⅵ段,400VⅠ~Ⅵ段母线失压。

返回屏信号如下:

110kV:“110kV装置异常”,“母差装置异常”。35kV:电压回路断线。

#1主变:“主变冷却器全停”、“主变通风故障”、“定子及主变低压侧接地”。

#2主变:“主变110KV零序过流Ⅰ”。

#3发变组:“#3机断水”、“主汽门关闭及汽机急跳”、“灭磁联跳”、“冷却器全停”、“#3主变电压断线”、“主变中压侧后备”、“厂用电开关位置异常”,“硅柜故障”、“目标电源电压低”、“#3机静子接地”、“主变TA断线及差流越限”。

#4发变组:“发电机后备保护”、“110kV复合电压过流”。

保护屏就地信号如下:

#3发变组保护屏:“CPU1低压侧TV断线动作”、“CPU1主变复合电压保护动作”、“主变差流越限动作”、“中压侧间隙零序保护动作”、“低压侧母线接地保护动作”,“#3机断水保护动作”,“#3高厂变CPU1高厂变差流越限动作”、“CPU2高厂变差流越限动作”、“低压侧TV断线”、“低压侧母线接地”。

#4发变组保护屏:“110kV复压闭琐过流T1”、“110kV复压闭琐过流T2”,“#4机负序过流Ⅰ”、“负序过负荷”。

#1主变保护屏:“主变冷却器全停”、“主变通风故障”、“定子及主变低压侧接地”。

#2主变保护屏:“主变110kV零序过流Ⅰ”、“主变冷却器全停”、“主变通风故障”。

716开关保护屏:“呼唤”。

110kV母差保护液晶屏显示“保护动作报告”及时间。

2、处理经过

14时05分接值长令,合上13开关、合上2703开关,检查#3主变冲击正常。检查110kVⅠ母线所有开关在断开,听值长令合上713开关,检查对110kVⅠ母线冲击正常。14时07分听令,合上711开关,检查#1主变冲击正常。14时08分合上3521开关,对35kVⅠ母线冲击正常。14时09分合上3520开关,对35kVⅡ母线冲击正常。14时10分合上3529开关,拉开640、650开关。投入6kVⅣ、Ⅴ段BZT。14时11分投入110kV母联充电保护。选控合上710开关,110kVⅡ母线冲击正常。14时12分同期合上714开关。14时13分按区调令,先后合上719、718、715开关。通知#3发电机组做好开机准备工作。14时20分合上3527开关,深井Ⅰ线恢复运行。14时28分合上3528开关。深井Ⅱ线恢复运行。14时34分拉开7140、27030、7130中性点接地刀闸。14时50分合上639开关、439、409开关,恢复出灰ⅠⅡ段母线运行。16时12分#3发电机与系统并网。

?三、事故分析

1、保护配置

110kV相堤线716线路采用WXB—91T型微机保护,其中零序启动电流和负序电流启动值(二次值)分别为I0=0.5A和I2=1A。

#3主变采用WFB-802型微机保护,其中110kV侧复合电压过流t1=1秒、t2=5秒跳713开关。

#4主变采用WFB—100型微机保护,其中110kV侧复合电压过流t1=0.3秒、t2=1.2秒跳714开关。

#1~#4主变110kV侧中性点零序保护均为:零序过流Ⅰ段t1=0.9秒跳开110kV侧开关,零序过流Ⅱ段t2=1.2跳开110kV侧开关。零序过压t1=0.3秒跳开主变三侧开关。

2、动作分析

110kV相堤线716线路发生故障后,理论上应该由716线路自身的零序保护或负序保护动作切除故障,但实际上716开关保护屏上仅“呼唤”亮,没有保护动作记录,疑为保护或开关拒动。此时,后备保护#2主变、#3主变110kV零序保护动作,跳开712、713、2703、3、13开关,#3发变组跳闸。#4主变110kV侧复合电压过流动作跳开714开关。35kV、110kV母线失压,厂用电供电中断。

四、存在问题

1.716线路故障保护拒动,应对此进行详细检查。

2.110kV线路故障,开关或保护拒动的情况下,#2、#3主变零序动作切除故障,#4主变零序保护与#3主变定值完全相同,也应动作跳闸,但未启动(保护屏也没有零序信号灯亮),不正确。应对此进行详细检查。

3、如果是#3主变零序保护未动作,那么作为此时应3.7秒启动主变110kV侧开关跳闸的负序过流因为其动作后果仅仅是跳开#3开关和#3灭磁开关而不能隔离故障。对于#3发变组而言,唯一可能动作的保护将是220kV侧低压过流第二时限,其动作定值为(二次值)为U=70V,I=1.99A;动作后果为t1=1秒跳2703开关,t2=5秒跳主变三侧开关。该保护在类似故障情况下是否能动作,还有待于验证。

五、防范措施:

1.加强运行人员培训,加大反事故演习力度,加强反事故演习细节的演练,提高事故处理能力。

2、变更#3发电机负序过流和低压记忆过流动作后果(在定值满足前提下),使其具备后备功能。

3、更改#3主变110kV侧复合电压过流保护定值和时限,正常方式下投入该保护,作为线路保护的后备和发变组保护的补充。

4、认真开展全厂继电保护定值和压板检查,核对继电保护投退情况。

5、发电机组和线路设备大小修后,认真执行保护传动校验,确保保护在事故情况下及时正确动作。

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