在氧化铝的包装工艺中,转子称计量误差过大,致使部分包装重量偏差超过了允许范围。初步分析是以下原因:
①转子称是通过电机转速、运转时间来标定所称物料的重量的,而信号转换误差较大,故难以达到要求。
②转子称不适于氧化铝粉的计量。
③由于收尘器所收集的氧化铝粉没有通过计量而直接进入包装袋,因而客观上造成了人为的计量误差。
鉴于转子称经多次调试后仍难以达到要求,因而更换为吊挂式电子称,对氧化铝包装袋直接称量。该方案实施后效果良好,完全解决了计量不准的问题。
收尘器风量偏低,造成氧化铝粉尘飞扬损失大,环境污染严重。针对生产中所存在的问题做以下处理方案:把现有收尘器的吸尘管,通过管道合并起来,由大风机抽吸到氧化铝仓顶收尘器,集中处理,废气就地排放,氧化铝粉尘返回氧化铝仓。这样不仅减少了设备台数,有利于设备的维护,同时也避免了返灰入袋时造成的再次扬尘。
出料口是包装生产的主要落尘点,因此要减少出料口的粉尘飞扬,出料口的设计很重要。现行的设计通常有两种:
一种收尘口在包装袋袋口上面,收尘风吸不尽落料卷入袋内的多余空气,致使包装袋鼓涨而影响包装速度,也造成扬尘较大。
另一种的收尘口在包装袋口内侧,收尘风很快把袋内空气吸尽,使袋子干瘪而影响下料速度。
为此,可将收尘罩改变结构,侧面孔位于袋口上部,底部孔位于包装袋内,底部孔全开时侧面孔全关闭,装袋时可根据袋子的涨瘪情况,随时移动外部换向罩调节底部、侧部孔启闭的大小,使袋子达到理想的工作状态。