特灵

特灵
一、螺杆式压缩机组在供冷运行中压缩机产生异响,噪音偏大、机组振动大的原因可能有如下几点:

1、机组系统内制冷剂不足,有渗漏导致制冷系统高低压差不正常(冷凝压力与蒸发压力)及蒸发器内制冷剂液位过低与压,缩机油槽油位过低,因此向压缩机各运动部件的供油量减少(因为螺杆式压缩机是没有油泵、而是靠吸排气间的压力差来实现),压缩机油系统的工作过程为:汇集在压缩机油槽内的冷冻润滑油,在压缩机运转期间是处于排气压力之下(其间润滑油经压缩机内的油分离器所分离)由主油路排出后经,油过滤器进行过滤、再经主电磁阀后分为二个油路:、润(1)滑和冷却压缩机吸气、排气端轴承后流入压缩机;(2)送至容量控制机构,作为控制机构的动力,使滑阀运动。

2、在明确油路的输送过程后,再来分析制冷剂不足的问题;制冷剂不足势必会引起排气压力降低和蒸发器液位过低,当系统压差过低和蒸发器冷媒液位过低就一定会导致系统回油困难,回油困难又会造成压缩机油槽油位过低和压缩机供油量减少;而供油量减少就会使螺杆压缩机之阴阳转子、压缩机各机械部件间和转子与缸体之间的油密封效果降低;阴阳转2子润滑不足、从而会导致转子之间产生干磨擦,使压缩机产生不正常噪音,引发异响。

3、系统高低压差不正常,排气压力过低和油压偏低;又会导致润滑和冷却轴承的供油量减少,输送到吸排气端轴承和容量控制机构的供油量减少,如果吸排气端轴承缺油,亦会产生干磨擦(机组运行期间,轴承失油会造成严重的设备损坏),并且油冷却效果降低(带走轴承室的热量减少)导致轴承发热,磨擦增大,亦会产生异响。如果发现以上轴承失油故障;和不采取停机措施而使机组继续运行的话,轴承就会因干磨擦最后卡死、使故障范围进一步护大。

4、油过滤器脏堵、油质性能变差等都会导致油压差增大、主油路电磁阀故障,亦会产生不正常噪音和异响。

二、经过对2#冷水机组在运行中的各项工作参数及运行状态观察分析,发现机组存在以下不正常参数:

1、蒸发温度在0~1.5℃的范围浮动,甚至因低蒸发温度报警而导致机组停机(蒸发温度在正常运行时应为:3~7℃之间、标准工况下)。

2、蒸发压力过低,其蒸发压力在350~422KPAG之间;(蒸发压力在正常运行时应为:448~517KPAG之间、标准工况下)。

3、冷凝压力过低,其冷凝压力在850KPAG左右;(冷凝压力在正常运行时应为:898~1397KPAG之间、标准工况下)。

4、油压差继电器压力调整值异常;不在标准设定值内(正常设定值应为:50PSIG)

5、蒸发器接近温度值过大(即是冷冻水出水温度与蒸发温度的温差过大)其数值达到8℃(机组在正常运行时其蒸发器接近温度的理想值应≤2.2℃);冷冻水出水温度偏高,出水温度无法降低;

6、电子膨胀阀的开度达到95~100%之间(在正常工况和满负荷时其开度应为30~50%,该数值随负荷及冷冻水出水温度和供回水温差变化而变化)。

7、压缩机排气温度过高,达到65℃左右;排气过热度也偏大,达到42℃,(机组在正常运行时其压缩机排气温度温度的数值应在:43~54℃之间或≤60℃,该数值随负荷及冷却水进出水温度和冷凝器接近温度变化而变化)压缩机电机绕组温度;有所偏高。

8、系统渗漏检查;采用肥皂水溶液涂抹到怀疑有渗漏的部位(冷凝器、蒸发器之温度传感器、压力变送器、维修角阀、安全阀等丝扣连口及其它部位)当涂到冷凝器温度传感器与冷凝;器外壳连接丝扣处时,发现有明显的渗漏(接口处已生锈),,检查机组整体状态和其它有关部位后;未见渗漏。

三、查明原因、找出故障后、经与甲方协商和报价,决定对2#机组进行修复并补充制冷剂。考虑到渗漏处未安装维修角阀,且渗漏处在冷凝器与温度传感器丝扣处,同时如果采取冷媒回收或转移的办法,则工程量偏大,况且资源配置不足;根据多年的维修经验、解决此种外漏的方法就是决定在停机带压状态下采用PSI快速带压堵漏胶补漏;先将渗漏处表面附作物及松散结构物清除,处理成粗糙效果,使渗漏处露出结构本色,然后按渗漏处的大小范围切取PSI,将两种不同分子的材料充分揉匀、混合;再将调配好的胶泥挤压在渗漏孔缝上、并沾水整理胶泥表面,除去多余的胶泥,待其固化(PSI带压堵漏材料在25℃的环境下16小时完全固化、极其坚硬),在其完全固化后再检查、已无渗漏。以上故障排除后;以上故障排除后;遂准备启动机组和补充制冷剂,在此之前先将故障排除后油压差控制值调整到正常状态(50PSIG)、将控制中心冷冻水温设定值适当地降低,负荷百分比及电流百分比设定在60%的手动控制状态,将冷冻水降低率设定至0.5℃/min,以防止机组在热负荷过大的情况下增速度过快;同样考虑到该机组已运行3年有多、及在制冷剂不足的情况下运行了一段时间,遂对压缩机在停机状态下适当地补充了2GALLON的特灵专用冷冻油作为补充、因为压缩机油槽油位已过低。在完成以上设定程序后,在完成以上设定程序后,启动机组并补充制冷剂,同时观察机组运行工况如:蒸发压力、蒸发温度、排气温度与冷凝压力等参数;在补充了3瓶制冷剂共68.0kg并连续运行1小时后,机组整体状态和运行工况已趋于平稳,但各项参数仍然未达到标准值;因此对系统再次充注了2瓶共45.4.0kg制冷剂,再运行机组约半小时后;观察其运行工况和参数已基本正常,压缩机运行已无异响,且声音沉实;遂将控制中心手动控制状态恢复至自动控制状态,同时将负荷百分比及电流百分比恢复至95%的状态,并将冷冻水降低比率设定至1.0℃/min,然后再观察运行机组约半小时并记录以下各运行参数:压缩机负荷95%。压缩机平均线电流276A。电机各绕组平均温度20℃。蒸发压力495kPAG;饱和温度5.8℃。冷凝压力1253kPAG;饱和温度35.5℃。压缩机排气温度54℃;排气过热度18.5℃。电子膨胀阀开度在45%。冷却水进水温度29.0℃;出水温度33.9℃。冷冻水进水温度11.7℃;出水温度7.9℃。至此、机组已维修完毕、并正常交付于甲方使用;三天后再次回访检查、机组整体状态、运行工况和渗漏修补处均正常。该机组从2003年10月维修至今、机组整体状态和运行工况及修补处都正常;得到用户的认可和赞同。结束语:结束语:1、综上所述,通过对RTHB300RT螺杆式冷水机组的维修体会和总结;发生此类故障有两方面的原因:一是使用单位不重视、在机组产生渗漏和冷媒不足、油位过低和机组润滑不良的情况下,继续使用所致。二是使用单位长期缺乏对设备的专业维修保养,操作管理人员素质差;否则也就不会出现此类故障了。

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